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    干磁尾礦重選鐵精礦案例中跳汰機的應用一例(二)

    我們書接前文《干磁尾礦重選鐵精礦案例中跳汰機的應用一例(一)》,這次我們來看看大顆粒跳汰機在本項目中的實際應用。

    1.大顆粒跳汰機經過針對性的優化設計取得了良好的生產指標

    應用大顆粒跳汰機重選干磁尾礦的系統方案圖

    給礦品位精礦品位尾礦品位精礦品位鐵回收率
    30.22 41.58 15.60 56.27 77.42

    2.采用的大顆粒跳汰機主要技術性能

    在該例干磁尾礦案例中,云南昆明滇重礦機采用了雙列雙室側動式大顆粒跳汰機,跳汰面積為3.2平方米,篩縫5mm,沖程系數為0.58,可處理10mm-75mm的原礦,隔膜沖程0mm-120mm,沖次每分鐘0-140次,每小時的處理能力最高可達到70t。

    3.針對原礦性態昆明滇重礦機采用了針對性的優化設計

    (1)由于在選礦試驗中,跳汰機內部顯現出不夠松散的床層表現,所以云南昆明滇重礦機經過系列實驗,最終縮小大顆粒跳汰機的分選面積,將沖程系數從0.58加大到0.68,原有直徑75mm的上升水管也增加為100mm直徑,篩下排礦直徑由50mm加大到60mm,所有的這些措施,都是為了減少物料堵塞,實現高效分選。

    (2)在沖程100mm、沖次115次/分鐘的設定下,將大顆粒跳汰機的精礦堰板升高到140mm、尾礦堰板50mm,處理能力達到最大值70t/h,這樣的操作設定相對振動溜槽來說要簡便易行得多,可以保證跳汰機處于穩定、高效的工作狀態。

    4采用大顆粒跳汰機之后整個項目的效益分析

    按照設定的年處理56萬噸原礦,每小時處理70t計算,需要每年的開機時間達到8021小時。

    (1)電能消耗

    總的裝機功耗96.25kw,每年消耗的電能為96.25kw×8021h=77.2萬kw,所以采用大顆粒跳汰機之后每年的電費消耗為38.6萬元;

    (2)選礦用水消耗

    每小時需要補充60立方,年消耗用水48.13萬立方,每年的水費為7.22萬元;

    (3)備品配件更替費用

    每年大約需要更換橡膠隔膜、脫介篩網、給礦皮帶、膠泵葉輪等備品配件需要28萬元;

    (4)原礦開采成本維持不變:2807萬元;

    (5)精礦產值

    每年可回收鐵品位41.48%的銅精礦31.6萬噸,可得品位59%的鐵精礦20萬噸,扣除成本收益為3607萬元;

    (6)采用大顆粒跳汰機之后整個干磁尾礦重選項目的年收益為:3607-(38.6+7.22+28+2807)=726萬元;

    因此,無論從可操作性上,還是從整個項目的經濟效益方面來說,使用大顆粒跳汰機都比采用振動溜槽要更合適些。

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